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科技创新

彬长矿业孟村矿:三个创新实现降本260万元

作者: 王东杰 李明     时间: 2021-12-24     点击: 查询中    分享到:

连日来,彬长矿业孟村矿通过设备改造、技术升级等多途径深化成本管控,在满足和保证矿井灾害治理工作的前提下,采取卸压钻机一机多用”“钻孔应力计循环复用”“钻孔封合创新工艺等举措,促使矿井实现降本增效,收到了较为显著的成效。

卸压钻机转型多面手该矿先后完成现有CMS1-1200/22B)型和ZDY4000LRB)型防冲钻机的改装。改装后,前者可施工φ113mm解危钻孔、φ42mm钻屑钻孔和φ48mm应力计钻孔,后者可施工φ153mm卸压钻孔和φ75mm顶板预裂爆破孔,实现了一机多用,满足了矿井钻孔施工需要,减少了其他型号钻机的购置,共节约资金190余万元。


钻孔应力计实现循环复用。根据防冲工作需要,矿井采掘工作面均须安装应力计,以便实时监测井下煤体应力数据变化。应力计的核心部件是矿用本安型GZY60W钻孔应力传感器。但是受井下高温、潮湿环境影响,80%以上回收的钻孔应力传感器均存在电力不足、天线损坏或接口锈蚀严重等问题。为提高设备复用率,该矿对应力传感器进行分解研究,并成功完成修复,先后修复GZY60W型钻孔应力传感器200余台,节约资金50余万元。


封孔新工艺提高施工效率。防冲钻机对井下巷道进行钻孔施工后,要对钻孔进行封合。以往,多采用水泥砂浆进行现场封孔,施工效率较低,影响整体钻孔施工进度。经过改进,该矿设计了封孔柱,并在地面进行大量定制,当钻孔需要封合时,用封孔柱直接进行填塞,实现快速封合,大大提高了施工效率。目前,井下现场封孔环节,只需一个人操作即可,且一人单班的工程量是传统工艺下的5倍之多,加之材料的节约,今年以来已创效20余万元。

通过施行一系列措施,孟村矿降本增效成果逐步显现。在深化成本管控过程中,该矿始终将成本管控与科技创新相结合,使成本管控工作有抓手,让科技创新有方向。同时,不断加强宣传力度,营造浓厚氛围,充分发动全员参与,让节约理念点石成金,使全矿降本增效工作不断迈上新的台阶。当前,群策群力降成本,技术当先提效益已成为全矿干部职工的新风尚。(王东杰 李明)

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