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陕焦公司化产一车间顺利完成1#煤气鼓风机变频节能改造

作者: 张斌     时间: 2022-04-19     点击: 查询中    分享到:

为响应国家节能号召,以实际行动践行节能降耗要求,陕焦公司化产一车间积极筹备,高效推进,于近日顺利完成了1#煤气鼓风机变频节能改造项目,经过运行,车间用电量明显的降低,运行效果明显。

煤气鼓风机是焦炉净化过程中输送煤气的专用动力设备,是化产系统的大心脏,该设备原动机功率为710kW,主轴转速可达5629r/min,属于高压设备,一旦停机,不仅会影响焦炉及化产各工序的正常生产,而且会使生产系统煤气失去平衡,因此煤气鼓风机在生产运行过程中必须保证全天候不间断工作。据统计显示,其每天耗电量要占车间总耗电量的17%左右。


此次1#煤气鼓风机变频节能改造项目,主要是采用西门子空冷型6SR5502-4MB41-OBF1变频器,通过拆除原有的板式换热器、液力耦合器,再安装碳纤维轴及其防护罩,最后用变频调节代替原有液力耦合器进行工况调节的方式,实现对煤气鼓风机风量的自动控制,不仅解决了大马拉小车的问题,还达到了节能降耗、延长设备使用寿命的目的。按照当前生产负荷计算,每天可节约用电2700度左右,每年可节用电近100余万度,预计节约电费60余万元。

据悉,为加快1#煤气鼓风机变频节能改造项目实施进度,该车间从前期准备、设备安装、电气连接、调试、运行等每个环节、步骤和节点进行周密部署和任务细化,并从厂房吊装孔位置的确定、变频器放置位置、线路的铺设、吊装过程、板式换热器和液力耦合器的拆除、碳纤维轴的安装调试、各项参数确认以及人员培训等方面进行充分详细的准备,为顺利完成技改项目夯实了基础。同时,为确保一次性投运成功,该车间对参与倒机人员进行了分工和模拟操作演练,机电仪维修中心对各个连锁、数据进行了再次确认,设备厂家对变频器参数和现场情况再次进行了检查,三方合力为改造圆满完成做足准备。


尽管近日的天气忽冷忽热,但在1#煤气鼓风机变频节能改造项目现场,所有参与人员,克服困难、加班加点拆设备、调转速、盯数据、调参数、测温度、观振动、连电气、细调试……整个作业过程忙中有序,圆满完成,1#煤气鼓风机实现脱胎换骨。(张斌)

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