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基层要闻

煤层气公司:多点发力 跑出高效钻探“加速度”

作者: 郭燕珩 陈龙     时间: 2021-12-16     点击: 查询中    分享到:

今年以来,煤层气公司因时因势,以变应变,钻探工作从多样化、精准化、绿色化等多方面发力,地面及井下钻探进尺累计突破50万米,创公司钻探工程量最高纪录,跑出高效钻探加速度


以孔代巷系统

公司发挥地勘技术优势,先后施工地面电缆孔、排水扩容孔、输料孔、水源井、进风立井等多个工程孔项目,替代井下巷道电缆、通信线、管道长距离敷设,优化矿井生产系统,减少矿方生产投入。值得一提的是,公司在黄陵一号矿四盘区成功实施2口进风立井反井钻孔,口径达3.1m,是公司成立以来实施的最大口径的工程孔。公司先后承揽了孟村煤矿排水扩容孔、曹家滩煤矿排水管专用孔、电缆孔及董家河煤矿电缆孔、光纤孔等23个大口径工程钻孔的施工任务,变相发展传统地勘产业。

深部钻探资源

为顺应国家绿色矿山建设及低碳发展要求,公司在建庄煤矿建成国内首个大孔径中深层取热不取水地热能供暖示范项目,开启了集团所属矿区中深层地热资源的宝库大门。该地热井钻探深度3183.66m,井底温度107℃,可供暖面积2.5万㎡,实现了建庄煤矿1#2#职工公寓供暖,供暖面积约1.68万平方米。

我国深部煤层气资源丰富,但由于开发技术难度较大,一直未取得重大突破。公司勇于实践探索,敢做第一个吃螃蟹的人,尝试在玉华煤矿实施大深度煤层气探井,通过钻、录、测、固、压、排等作业,初步认识和掌握了区域大深度煤层发育、煤层气赋存情况以及深部煤层气开采的关键技术。

定向钻探灾害

地面钻探方面,通过在煤层坚硬顶板中实施L型水平井分段压裂改造,达到治理冲击地压或降低瓦斯的目的。利用专利技术地面水平井分段压裂防治煤矿冲击地压技术,在孟村煤矿401102401103工作面开展了上覆坚硬顶板区域弱化工程,监测结果表明对目标岩层弱化改造效果较好;在王峰煤矿首采区3#煤层顶板实施地面水平井分段压裂改造,预抽3#煤层瓦斯,目前整体钻井工程已完钻7口,正常排采3口。截至1118日,共抽采瓦斯900余万方。

井下钻探方面,通过配备长距离定向钻机,广泛开展井下探放水、长距离瓦斯抽放、煤层顶板水力压裂等灾害治理工程。在陕北地区柠条塔、张家峁、红柳林、龙华等煤矿及澄合矿区西卓、山阳、董家河煤矿长期施工井下定向钻探工程,为各矿业的井下灾害治理提供高效服务,均取得了良好的效果。近日,公司在红柳林煤矿实施的越界采空区探查工程,主孔深度达到1140米,创造了千米定向钻机在陕北地区施工的最高纪录。

精准钻进质量

大口径钻孔相对于常规钻孔垂直精度要求更高,通常要求钻孔井底位移不超过1m,还要克服不同地质条件带来的技术难题。孟村煤矿排水扩容孔在施工过程中钻遇河床坚硬砾岩层,可钻性差;曹家滩煤矿8号电缆孔在施工时,终孔位置已掘成巷道,钻孔距离巷道顶部不足1.5m,一旦偏离设计轨迹将存在渗漏泥浆的风险。面对复杂情况,公司采用高精度定向复合式钻进技术有效解决了钻孔偏斜问题,实现了大口径垂直井井眼轨迹精准控制。目前已实施的大口径工程孔井底位移实测均不超过1m

多分支水平井钻探进尺大、开分支多,要实现不穿出层是钻井施工的一大难点,且存在水平段塌孔风险。在山西省三交地区煤层气钻井工程施工过程中,公司雪姆钻井队克服地层倾角大、目的煤层薄(5m左右)、断层发育、定向难度大等多项技术难题,通过采取MWD随钻测量技术精准钻进,提高了煤层的钻遇率,并实现了该项目首口多分支水平工程井SJ111-H1井与生产直井一次性精准对接连通。用时32天,比设计提前13天。

以电代油环境

由于大口径工程孔施工现场多位于矿区内部,柴油机运转所造成的空气污染、噪音污染及产生的废油料,不仅影响矿区员工生产生活,而且不利于环境保护。为解决这一问题,公司以电代油作为动力源,避免了因燃烧柴油引起的废气排放造成的空气污染,且大大降低了施工现场噪音,还井场一片清新宁静。2021年,仅孟村煤矿排水扩容孔工程以电代油,合计用电量约52万度,替代柴油约420吨,节省费用约300万元,经测算减排C021285吨。

十四五期间,煤层气公司将继续聚焦高效钻探技术,用实际行动践行绿色发展理念,为煤矿安全生产贡献技术力量,助力智能化矿井和绿色矿山建设。(郭燕珩 陈龙)

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